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技術文章

纏繞管式換熱器的應用

更新時間:2020-09-03 瀏覽次數(shù):4612

纏繞管式換熱器——精餾系統(tǒng)的應用

制藥化工生產中,當回收的溶媒無法滿足生產的技術指標時,需要進行精餾,從而得到高純度、高含量的溶媒滿足生產要求。這些換熱器大多安裝在很高的塔頂平臺。換熱設備體積和重量都很大,需要足夠大的安裝平臺和穩(wěn)固的基礎建設,設備就位必須用大型機械設備,安裝成本高。業(yè)冠換熱器的緊湊設計,體積和重量僅為傳統(tǒng)換熱器的十分之一,對企業(yè)來講,不僅節(jié)約了大量的基建費用,同時也節(jié)省了大量的人力和物力來實施后期維護保養(yǎng),而且還能提高溶劑回收率。


實例1:某藥業(yè)公司連續(xù)精餾塔系統(tǒng)原設計3臺80m2的螺旋板式換熱器用于冷凝丙酮和甲醇,現(xiàn)設計采用螺旋纏繞管式換熱器25m2一臺、18m2二臺,設備安裝在室外精餾塔頂。相比螺旋板式換熱器,由于我們換熱器體積小,重量輕,安裝方便,為客戶節(jié)省了近二十萬的鋼筋混凝土梯架平臺制作安裝費用。同時設備運行效率高,物料冷凝*,提高了溶劑回收率,用戶非常滿意。


實例2:某中間體公司精餾塔系統(tǒng)原采用兩級螺旋板式換熱器冷凝乙酸乙酯和丙酮,一級換熱面積為50m2,二級換熱面積為20m2,由于夏季循環(huán)水的溫度高,換熱效果不好,影響了回收率。經技改采用業(yè)冠換熱器后,只需一級冷凝(換熱面積16m2)就可滿足要求,體積是原設計的1/10。
實例3:某精細化工公司精餾塔為高真空系統(tǒng),以前采用列管換熱器40m2,冷煤用-10℃的冷凍鹽水,經技改后采用螺旋纏繞管式換熱器10m2,用循環(huán)水替代冷凍鹽水,大大節(jié)約了冷煤制備費用,同時安裝維護非常方便。業(yè)冠換熱器不僅僅滿足工藝要求,更主要是利用循環(huán)水代替冷凍鹽水,通過節(jié)能降耗,很快就可收回設備投資。用戶現(xiàn)已替換了兩臺,并決定在新項目上全部采用螺旋纏繞換熱器。

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